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            PLC在自動(dòng)磨花機(jī)中的應(yīng)用

            時(shí)間:2023-02-21 00:18:43 自動(dòng)化論文 我要投稿
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            PLC在自動(dòng)磨花機(jī)中的應(yīng)用

             PLC在自動(dòng)磨花機(jī)中的應(yīng)用  
            ( 本站提供 應(yīng)用行業(yè):機(jī)械制造 閱讀次數(shù):2)  
              

            魏明       海南華明自動(dòng)化控制系統(tǒng)有限公司  吳青  海南金盤特種變壓器廠    
            1、概述   
              特種變壓器控制柜的表面鋁板,需要在其表面磨出圓形連續(xù)花紋,類似魚鱗狀,從而使其表面具有統(tǒng)一、美觀、裝飾性的效果。原來采用手工加工的方式,一般是利用搖臂鉆床或臺(tái)鉆,夾上專用磨頭,一個(gè)工人壓下磨頭,另一個(gè)人工送料,逐個(gè)逐行磨削。由于人工操作,磨頭壓力不均勻,位移送料間距不準(zhǔn)確等原因,加工的質(zhì)量難以保證,效率也很低,影響生產(chǎn)的正常進(jìn)行,前不久,我們?cè)囉每删幊炭刂破鱌LC和機(jī)械傳動(dòng)裝置研制了一臺(tái)自動(dòng)磨花機(jī),已獲得成功。 
            2、工藝設(shè)備方案 
                 2、1 在一張長(zhǎng)2.44米寬1.22米的薄鋁板上,均勻地磨出直徑約50毫米的花紋,相互交錯(cuò),排列整齊,呈現(xiàn)魚鱗狀。根據(jù)這一要求,這臺(tái)設(shè)備需要的工藝方案是:上板→壓緊→磨削→松開→位移→壓緊→ → →循環(huán)進(jìn)行→完成整個(gè)板的磨花加工。在這個(gè)工藝過程中,磨頭壓力均勻,位移節(jié)拍一致是關(guān)鍵的因素。 
                2、2 為了完成以上工藝工程,設(shè)備主體結(jié)構(gòu)由四個(gè)部分組成(見圖1):龍門架、橫梁、小車(工作臺(tái))和小車架。橫梁帶動(dòng)磨頭在龍門架中上下運(yùn)動(dòng),小車在小車架上按照一定的節(jié)拍(步)水平移動(dòng)。橫梁上分2排安裝28個(gè)磨頭,2個(gè)1.0KW的電機(jī)驅(qū)動(dòng)磨頭同向旋轉(zhuǎn)。

            3 、工藝流程 
              待磨花加工的板材,一般是0.75-1.2mm的薄鋁板,首先由工人放在小車上,起動(dòng)小車,小車則向左移動(dòng),當(dāng)運(yùn)行到加工區(qū)后,碰到限位開關(guān),小車停止,準(zhǔn)備開始磨削。此時(shí),橫梁下降,氣缸壓緊鋁板,28個(gè)磨頭開始磨削,延時(shí)一段時(shí)間,第一道磨削完成,此時(shí)被磨削出2排每排14個(gè)園型花紋。
              磨削第2道時(shí),氣缸松開,橫梁上升,橫梁碰到上限限位開關(guān)后,經(jīng)過PLC控制,使小車向左移動(dòng)一個(gè)節(jié)拍的距離(44mm),然后停止。橫梁下降……繼續(xù)重復(fù)第一道工序的過程。以后,周而復(fù)始,逐行磨削,直到將一整塊板磨完,小車碰到左限位開關(guān)為止。最后,由人工將鋁板從小車上卸下來,再退回到原位。 
            4、 PLC機(jī)型選擇
               4、1 輸入輸出點(diǎn)數(shù)
               PLC控制系統(tǒng)的輸入信號(hào)包括,操作臺(tái)的手動(dòng)控制輸入,小車左右限位開關(guān),橫梁上下的限位開關(guān),氣缸壓緊松開的上下限位開關(guān),現(xiàn)場(chǎng)按鈕,故障報(bào)警的輸入等。共計(jì)8個(gè)點(diǎn)。PLC的控制負(fù)載,主要有以下幾類:磨頭電機(jī)2臺(tái),小車工作臺(tái)行走電機(jī)1臺(tái),橫梁升降氣缸電磁閥,壓緊鋁板氣缸電磁閥,信號(hào)指示燈及報(bào)警負(fù)載等,共計(jì)8點(diǎn)。
             4、2   PLC選型
                定了輸入輸出點(diǎn)以后,還要進(jìn)行PLC的選型。鑒于本系統(tǒng)輸入輸出點(diǎn)數(shù)不多,設(shè)備要求體積小布置緊湊,要將控制系統(tǒng)安裝在設(shè)備內(nèi)含的控制箱中,我們選用日本松下電工(NAiS)FP0系列小型PLC。該系列PLC是模塊式的結(jié)構(gòu),配置組合非常靈活,體積小巧,功能強(qiáng)大。運(yùn)行速度快,使用梯形圖編程,完全滿足控制要求。主機(jī)CPU型號(hào)為FP0-C16T,AFP02343,I/O=8/8晶體管輸出型.控制系統(tǒng)I/O。   
            5 系統(tǒng)設(shè)計(jì) 
            5、1板材定位的設(shè)計(jì) 
            在小車工作臺(tái)裝上被加工的鋁板之后,人工起動(dòng)行走電機(jī),當(dāng)小車運(yùn)行到起始位置時(shí),碰到起始定位行程開關(guān),行走電機(jī)停止,橫梁下降,氣缸壓緊。 
            5、2 步進(jìn)位移的設(shè)計(jì) 
            由于被加工的鋁板是裝飾性的,對(duì)于步進(jìn)的位移誤差要求并不十分嚴(yán)格。一般控制在44±2mm以下即可。為了使結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)化,采用PLC時(shí)間繼電器控制時(shí)間來實(shí)現(xiàn)。如果要求步長(zhǎng)更加精確,則可以選擇旋轉(zhuǎn)編碼器與PLC高速計(jì)數(shù)器來實(shí)現(xiàn)。
            5、.3 軟件的設(shè)計(jì) 
            根據(jù)加工工藝的要求,首先確定各個(gè)動(dòng)作的先后次序和相互關(guān)系,然后用布爾代數(shù)的方法,寫出PLC各個(gè)輸入輸出信號(hào)間的邏輯關(guān)系,再由邏輯關(guān)系轉(zhuǎn)為梯形圖。程序分為手動(dòng)和自動(dòng)兩部分,手動(dòng)控制用于,設(shè)備調(diào)試和故障處理。正常時(shí),運(yùn)行自動(dòng)控制程序。
            在程序編輯過程中,使用松下電工中文編程軟件PCWAY,在PC機(jī)或手提電腦上直接用梯形圖編程,在調(diào)試時(shí)用手提電腦和專用電纜進(jìn)行修改,使之滿足工藝要求。松下FP0-PLC的輸入輸出點(diǎn)都有LED顯示,在加入信號(hào)后,逐一核對(duì)輸出動(dòng)作的執(zhí)行情況。在調(diào)試階段,機(jī)械傳動(dòng)和運(yùn)行機(jī)構(gòu)應(yīng)注意潤(rùn)滑,以免減少噪聲和磨損。 
            6、 結(jié)束語 
            本文介紹的自動(dòng)磨花機(jī),軟硬件設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)合理,小巧緊湊,可靠性高,易于操作和維修。 
            經(jīng)過幾個(gè)月的連續(xù)生產(chǎn)使用,設(shè)備的各項(xiàng)技術(shù)性能指標(biāo)均達(dá)到了預(yù)期要求,大大提高了工作效率,降低了成本。該機(jī)已成功應(yīng)用于海南金盤特種變壓器廠。 
            [參考文獻(xiàn)] :Matsushita Electroic Works:FP0 Programming,2000. 


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