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            電廠脫硫個人工作總結(jié)

            時間:2023-12-27 08:29:15 個人總結(jié) 我要投稿

            電廠脫硫個人工作總結(jié)范例(2篇)

              總結(jié)是指對某一階段的工作、學習或思想中的經(jīng)驗或情況進行分析研究,做出帶有規(guī)律性結(jié)論的書面材料,通過它可以全面地、系統(tǒng)地了解以往的學習和工作情況,讓我們抽出時間寫寫總結(jié)吧。那么總結(jié)要注意有什么內(nèi)容呢?下面是小編精心整理的電廠脫硫個人工作總結(jié),歡迎閱讀與收藏。

            電廠脫硫個人工作總結(jié)范例(2篇)

            電廠脫硫個人工作總結(jié)1

              在工作以來,我作為一名電廠運行人員,在單位領(lǐng)導的精心培育和教導下,以飽滿的工作熱情,努力學習專業(yè)技術(shù)知識,嚴格遵守各項運行規(guī)程,虛心求教,團結(jié)同事,不斷提高工作能力,干好本職工作。20xx年度是入職的第三個年頭,也是不平凡的一年,在年底調(diào)動至松滋電廠工作,F(xiàn)將一年來的工作加以總結(jié):

              一、工作認真負責,敬業(yè)愛崗,以公司理念要求自己,誠信待人,踏實做事,服從領(lǐng)導安排,始終以積極認真的心態(tài)對待工作。特別是在桐城電廠兩臺機組大修期間,參與檢修,從中獲得了許多寶貴的工作經(jīng)驗,但也能明顯感到工作壓力的存在;在業(yè)余時間,及時休息并補充營養(yǎng),經(jīng)常戶外散步來調(diào)節(jié)心情和工作壓力;在上班時間,認真監(jiān)盤,按時抄表及巡檢,注重巡檢質(zhì)量,保證設(shè)備正常運行。

              二、技術(shù)上用心鉆研,理論上熟記操作規(guī)程,自購其他汽輪機學習資料;實踐上嚴格遵守運行規(guī)程,培養(yǎng)獨立操作能力,保證不發(fā)生誤操作事故,把工作中遇到的'問題和取得的經(jīng)驗、注意的事項隨時記下來,虛心向師傅、專工請教,雖然已能獨立上崗了,但深知要想把汽輪機專業(yè)學透學精,還需要時間的磨練、知識的積累,循序漸進,一月才比一月強。

              三、不斷提高協(xié)調(diào)能力和處理事故能力。在這一年期間,跟著電廠師傅們學習經(jīng)驗并親自經(jīng)歷的一些事故處理,如高壓加熱器泄露的處理,廠用電失去的處理,凝汽器真空低的處理等等,同時還經(jīng)歷了機組的大小修。

              四、積累工作經(jīng)驗,發(fā)展綠色能源。在設(shè)備正常運行的基礎(chǔ)上,精益求精,安全運行是首要,還要兼顧經(jīng)濟運行,使綠色能源健康穩(wěn)固發(fā)展壯大。

              于20xx年11月13日至湖北松滋電廠報到。先經(jīng)過安全教育培訓,考試合格后進入現(xiàn)場。在松滋電廠領(lǐng)導、部門領(lǐng)導及同事的關(guān)心幫助下,通過查找圖紙和現(xiàn)場設(shè)備比較,進入施工現(xiàn)場熟悉系統(tǒng)設(shè)備,找出薄弱環(huán)節(jié),制定計劃,各個擊破。由于引進型機組與常規(guī)國產(chǎn)超高壓機組有所區(qū)別,加之部分設(shè)備參數(shù)、特性不詳,需要積極探索思考,尋找最佳的運行方式,努力做好松滋電廠投產(chǎn)前的生產(chǎn)準備工作。

            電廠脫硫個人工作總結(jié)2

              電廠的脫硫、固硫技術(shù)路博火力發(fā)電廠的so2污染治理是“十五”期間、乃至今后的治理重點。而煤炭依然是我國的主要。在商品煤中約有85%直接作為動力燃料使用。到20xx年,燃煤電廠的煤炭消耗已達到5億噸/年以上,是燃煤的最大用戶,占當年煤炭產(chǎn)量的40%左右。據(jù)統(tǒng)計,全國發(fā)電用煤的平均硫份為1.04%,若so2排放因子按0.81計算,僅燃煤電廠20xx年排放的so2就達842.4萬噸/年,約占全國so2排放總量的43.6%,預計到20xx年將占60%以上。因此,即使so2排放收費按200元/噸計,全國電力系統(tǒng)因燃煤排放的so2罰款收費就達16.646億元/年。如1998年上海電管局僅so2排放一項就上繳罰款4600萬元,江蘇省電管局上繳罰款5000萬元。so2排放造成的酸雨不僅危害工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及人們的身心,給國家和社會帶來巨大損失,而且加大了成本,尤其是自20xx年7月開始執(zhí)行新的環(huán)保標準及so2排放收費標準提高以來,國家對力度日益加大,廣大對so2排放技術(shù)及產(chǎn)品的要求日益迫切。我部開發(fā)的中小鍋爐的'so2排放控制技術(shù)和產(chǎn)品能適應目前電廠so2減排達標的要求。

              路博環(huán)保燃煤電廠的脫、固硫技術(shù)歸納起來有三種,即燃前——選煤,燃中固硫——加入固硫劑、工業(yè)型煤等以及燃后——等,其中選煤僅僅能脫除40%~60%的無機硫;燃后脫硫雖然脫硫效果好,脫硫率可達80%以上,但由于投資大,運行成本高以及脫硫后廢石膏的出路問題,致使國內(nèi)很少采用。國外普遍采用燃后脫硫技術(shù)。而燃中脫硫,即加入固硫劑——該法雖然固硫率只有50%左右,但只要在電廠的配煤系統(tǒng)中增加一個固硫劑添加系統(tǒng)即可實現(xiàn),方便易行,投資少,運行費用低,效果明顯,是一項比較適合中國現(xiàn)階段國情的實用技術(shù)。因此,燃煤電廠采用固硫劑固硫,結(jié)合我國煤炭特征和電廠實際,選用合適的高效固硫劑,特別是對于“兩控區(qū)”內(nèi)so2排放總量減排及實現(xiàn)中低硫煤地區(qū)鍋爐的達標排放,具有重要的現(xiàn)實意義。

              電廠用固硫劑,與協(xié)作單位或者生產(chǎn),已形成了年產(chǎn)一萬噸的生產(chǎn)能力。已經(jīng)在不同規(guī)模的電廠和35 t/h鏈條爐及75 t/h、225 t/h煤粉鍋爐上成功使用,實測固硫效率50%以上,發(fā)電成本增加每度電不足0.005元。固硫效率、性能價格比為國內(nèi)領(lǐng)先。

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